伺服電機(jī)為什么過(guò)流?應(yīng)如何解決過(guò)流故障!
伺服電機(jī)過(guò)流大致有以下幾個(gè)原因:首先,檢查電源電壓是否過(guò)高;其次,內(nèi)部存在部分短路,造成總電阻變小,電流過(guò)大;再次,接線(xiàn)端接觸不良。要對(duì)照檢查。
該系統(tǒng)可實(shí)時(shí)將伺服電動(dòng)機(jī)本身的診斷信息、關(guān)鍵控制參數(shù)反饋到主控制器,實(shí)現(xiàn)伺服閥的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、診斷和遙控。調(diào)試時(shí),可通過(guò)總線(xiàn)端口直接下載或由上位機(jī)直接設(shè)定伺服閥的控制參數(shù),使伺服閥與控制系統(tǒng)達(dá)到最佳匹配,優(yōu)化控制性能。
原因很多,包括:
首先,伺服驅(qū)動(dòng)器輸出的電流的確很大,這可能是一個(gè)負(fù)載和參數(shù)設(shè)置的問(wèn)題。
二是伺服驅(qū)動(dòng)器輸出的電流本身不大,但它的檢測(cè)回路有問(wèn)題,檢測(cè)值較大,這時(shí),伺服驅(qū)動(dòng)器也會(huì)報(bào)警;
再次,伺服驅(qū)動(dòng)器輸出的電流本身并不大,但由于伺服驅(qū)動(dòng)器使用的電源諧波太多,會(huì)造成誤報(bào)。
通常是由于過(guò)載,也有可能是由于加減速控制過(guò)急造成過(guò)流。
理由一:磁場(chǎng)不對(duì)稱(chēng),在被供電的電流中存在連續(xù)波。
理由二:伺服電機(jī)可拆定子鐵心兩個(gè)半圓上有間隙。
理由三:定子鐵芯有扇形疊成式,其拼片數(shù)量選擇不當(dāng)。
理由四:制造、安裝不當(dāng),因轉(zhuǎn)子偏心而造成氣隙不勻。
1、伺服電機(jī)以零速顫抖時(shí),增益應(yīng)該會(huì)變高,增益值可以減少。啟動(dòng)時(shí)搖晃停車(chē)的話(huà),最大可能是馬達(dá)的順序不正確。
2、PID增益調(diào)節(jié)過(guò)大時(shí),容易引起電機(jī)抖動(dòng),尤其是加D后,特別嚴(yán)重,所以盡量加大P,減少I(mǎi),最好不要加D。
3、如果編碼器連接錯(cuò)誤,也會(huì)發(fā)生顫抖。
4、負(fù)荷慣量過(guò)大,更換較大的馬達(dá)和驅(qū)動(dòng)器。
5、模擬量輸入口干擾引起顫動(dòng),加磁環(huán)在馬達(dá)輸入線(xiàn)和伺服驅(qū)動(dòng)電源輸入線(xiàn)上,使信號(hào)線(xiàn)遠(yuǎn)離動(dòng)力線(xiàn)。
6、另外,旋轉(zhuǎn)編碼器的接口馬達(dá),接地不容易引起振動(dòng)。
- 步進(jìn)電機(jī)控制器怎么接按鍵操作?步進(jìn)電機(jī)控制器接按鍵操作的步驟2023-03-08
- 步進(jìn)電機(jī)的力矩和扭力怎么知道?步進(jìn)電機(jī)的力矩和扭力的區(qū)別2023-03-08
- 步進(jìn)電機(jī)跟伺服電機(jī)怎么看出來(lái)?進(jìn)電機(jī)與伺服電機(jī)的區(qū)別2023-03-08
- 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)怎么制動(dòng)?2023-03-08
- 請(qǐng)問(wèn)單相電機(jī)怎么才把轉(zhuǎn)速變慢,如何解決單相電機(jī)轉(zhuǎn)速變慢的問(wèn)題2023-03-08
- 縫紉機(jī)節(jié)能電機(jī)正反轉(zhuǎn)怎么調(diào)整?節(jié)能電機(jī)正反轉(zhuǎn)調(diào)整方法2023-03-08
- 粉塵防爆22區(qū)的電機(jī)怎么選型?電機(jī)選型技術(shù)要求2023-03-08
- 頂樓電機(jī)風(fēng)扇震動(dòng)噪音大怎么辦?解決頂樓電機(jī)風(fēng)扇震動(dòng)噪音大的方法2023-03-08
- 顛倒閘怎么控制單相電機(jī)正反轉(zhuǎn)?顛倒閘控制單相電機(jī)正反轉(zhuǎn)的方法2023-03-08
- 車(chē)庫(kù)卷簾門(mén)電機(jī)怎么調(diào)上下止點(diǎn)?調(diào)整完成后的檢查2023-03-08
- sew制動(dòng)電機(jī)怎么調(diào)節(jié)剎車(chē)片?2023-03-02
- sew制動(dòng)電機(jī)怎么換電機(jī)軸承2023-03-02